錳砂除鐵過(guò)濾裝置在廢水回用處理中的應用(yòng)
錳砂除鐵過濾裝置在廢水回用處理(lǐ)中的應用
某化工廠200t/h低(dī)濃度汙水處理單元負荷增加,造成出水總(zǒng)鐵、濁(zhuó)度和懸浮物等指標不合格,不能滿(mǎn)足循環冷卻水(shuǐ)補充(chōng)水水質的要求,通(tōng)過技術改造(zào)新增錳砂除鐵過濾裝置,使出(chū)水中總鐵、濁度和懸浮物等指標滿足循環冷卻水補充水(shuǐ)的要求,每年可節約水資(zī)源144萬t,節能費用547.2萬元,同時減少了汙水(shuǐ)排放,減輕了環境汙染。
為節(jiē)約水源,化工廠200 t/h低濃度含油汙水經處理(lǐ)滿足Q/SH 0104一2007《煉化企業節水減排考核(hé)指標與回用水指標》中(zhōng)汙水回用於循(xún)環冷卻水(shuǐ)水質指標後,用於循環冷卻水係統的補充水(shuǐ)。2014年由(yóu)於汽(qì)柴油品質(zhì)升級(jí),新建4套生產(chǎn)裝置,低濃度含油(yóu)汙水處理(lǐ)量由180~210 t/h增到200~230 t/h,負荷增加,造成出(chū)水總鐵、懸浮物、濁度等指標不合格,無法(fǎ)回用,隻能作為工業汙水排放。為解決出水中總鐵、懸浮物、濁度等指標不(bú)合格的問題,企業在原有處理單元(yuán)中增(zēng)設了錳砂除鐵過濾裝置,取得了較好的效果(guǒ)。
1 原有工藝
來自煉化裝置的低濃(nóng)度汙水經調(diào)節罐初步隔油,再經渦凹氣浮與溶氣氣浮進一步除油後,自流進 AO生化(huà)池,經生(shēng)化處理後進二沉池沉澱,然後進(jìn)人深度處理(lǐ)部分(包括多介質過濾器、臭氧氧化塔、活性炭(tàn)吸附過濾罐)過濾消毒(dú)合格後(hòu)作為(wéi)循環冷卻水(shuǐ)補水回用。低濃度汙水處(chù)理原工藝流程見圖1
。
2 改(gǎi)造方案
2· 1 錳砂除鐵工藝簡(jiǎn)介
錳(měng)砂除鐵過濾裝置利用氧化法將水中低價鐵離子氧(yǎng)化成高價鐵離(lí)子,再經吸附過濾,達到降低水中鐵離子濃度的目的。其反應如下些
2 Mn2+ + O2 + 2 H2O= 2 MnO2 + 4 H+
4 MnO2 + 3 O2 = 2 Mn2O7
Mn2O7+ 6 Fe2+ + 3 H2O = 2 MnO2 + 6 Fe3+ 6 OH-
Fe3++3OH-= Fe(OH)3
過濾時在精製錳砂層表麵逐漸(jiàn)形成一層鐵質(zhì)濾膜作為活性(xìng)濾膜,能起到催(cuī)化作用, Fe(OH)3沉澱物經精製錳砂濾層催化和過濾雙層作用後被去除。錳砂過濾方案是經(jīng)過曝氣充氧後,加快了二價鐵(tiě)的氧化速度,能更有(yǒu)效的去除水中的(de)鐵(tiě)。錳砂除了鐵過濾裝置不消(xiāo)耗化工原料(liào),年補充量較(jiào)低。
2·2 改造後低濃度汙水處理工藝流程
200 t/h低濃(nóng)度(dù)汙(wū)水處理單元,在原有工藝多介質過濾器後增設錳砂除鐵過濾裝(zhuāng)置,改(gǎi)造後低濃度汙水(shuǐ)處理(lǐ)工藝(yì)流程圖見圖2
2.3 錳砂除鐵過濾裝(zhuāng)置
本(běn)項目設置4台串聯錳(měng)砂壓力罐,設計處理(lǐ)水量為200m³/h,操作(zuò)彈性為1.2.罐內填裝具有催化除鐵及過濾雙重功能的複合(hé)濾(lǜ)料(liào),該(gāi)複合濾料主要由石英砂和高(gāo)品位天然錳砂組成的,粒徑為0.6~2.0mm。濾層(céng)厚度1.0-1.5mm,承(chéng)托厚(hòu)度為0.3m.錳(měng)砂除鐵過濾裝置見圖3,主要技術指標見表1,。
2.4 使用效(xiào)果
200t/h低濃度汙水處理單元新增錳砂除鐵(tiě)過濾裝置後,出水質量合格。錳砂除鐵過(guò)濾裝置投用前、後出水水質指標見表2.
從表2可以(yǐ)看出,錳砂除鐵過濾裝置投用後,低濃度汙水出水總鐵的質量(liàng)濃度(dù)從0.59-3.89mg/L降到0.5-0.7mg/L,懸浮物的質量濃度(dù)從10-36mg/L降(jiàng)到1.34-7.63NTU,出水水質達到循環冷卻水係(xì)統的補充水的要求。
2.5 經濟效益(yì)
200t/h低濃(nóng)度汙水水處理(lǐ)單元產低濃度回用水180t/h,每年節約水資(zī)源144萬T,每噸水費按3.8元計,年節約費用547.2萬元(yuán)。
3 結論
200t/h低(dī)濃度汙水處理單元新增錳砂除鐵過濾裝置,該裝置投用後,解決了總鐵、濁度及懸浮物等不達標的問題,出水水質達到循環冷(lěng)卻水係統補充水的要求,每年節水(shuǐ)144萬t,每年節約水費547.2萬元。同時(shí)還減少了汙水排放,減輕了(le)環境汙染,該(gāi)技術可供同類裝(zhuāng)置參(cān)考使用。

